本裝置的控制根據用戶要求有手動控制及人機界面的PLC全自動控制兩種。與傳統濃縮設備的比較:為盡量避免換熱器的結垢及延緩換熱器的結垢,我們先從設計方面采取必要的措施(采用帶浮選器的蒸發結構,短路溫差損失小)晶體生長區和晶體沉降區分開,進入加熱器進行循環加熱的是消除了過飽和度的溶液,其晶體含量少,不易形成結疤,既抑制一次成核速率,增大晶體平均粒度,又減緩蒸發室內壁結鹽速度,延長清洗周期,循環料液中的晶體量少,尤其是粗晶量更少,減少了晶體與泵葉輪的碰撞機會,降低二次成核速率。
另外使料液經過加熱室升溫產生的細晶溶解作用更 加有效。已經析出的無機鹽晶體在浮選器中分級、洗滌和增稠,使得排出鹽漿的溫度降低,減少了熱損失,并減輕對后續設備的腐蝕,設計時換熱器內流速分布均勻,以避免較大的速度梯度,確保溫度分布均勻(如折流板區),在保證合理的壓力降和不造成腐蝕的前提下,提高流速有助于減少污垢(在真空狀 態下蒸發,提高料液的流速及降低蒸發時的溫度),設計時采用少的死區和低流速區,本工藝裝置與物料接觸部位光潔度高,阻力小(提高管壁和罐壁的光潔度),使得垢層不易形成, 并對垢層有強烈的沖刷作用。有效解決了電鍍廢水中高鹽分、高有機物對傳熱面造成的結垢和堵塞問題。
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